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冷墩機的維護

足夠的空氣壓力。裝載機制動后抬起制動踏板,全部或個別車輪仍產(chǎn)生制動作用,造成制動盤發(fā)熱,行駛無力,俗稱“剎車不回”。定期檢查制動器各部位的連接緊固情況。 冷墩機使用時間長了,內(nèi)部會有油垢,積碳,沉淀物,銹跡。踏下制動踏板時位置很低,再連續(xù)踏踏板時踏板能逐漸升高,但反力較小且制動效果不好,說明制動油管或制動器油缸內(nèi)有空氣,應予以排除。踏下制動踏板時氣壓正常而制動踏板不動,說明制動控制閥活塞卡死。拆解制動閥,檢修或更換。加力缸活塞卡死或密封圈損壞,輸出的制動液油量和壓力降低。制動油管破裂或油管接頭漏油,使進入制動器油缸的制動液油量和壓力降低。檢查制動氣壓,排除制動氣壓低的故障,保證制動氣壓值在0.45-0.70Mpa。踏下制動踏板,踏板位置很低,再繼續(xù)踩踏板時踏板逐漸升高,但感覺制動踏板很軟弱,制動效果不好,說明制動系內(nèi)有空氣,應予以排除。發(fā)動機帶動冷墩機產(chǎn)生的高壓氣體經(jīng)油水分離器、氣壓調(diào)節(jié)器后進入儲氣筒,踩下制動踏板時高壓氣體由儲氣筒進入氣制動閥,然后進入空氣加力泵組,經(jīng)加力缸產(chǎn)生較大的壓力后推動加力缸。其另一端的制動液再經(jīng)油管進入各個車輪的鉗盤式制動器,推動活塞夾緊制動盤,從而對車輪實施制動。抬起制動踏板時氣制動閥內(nèi)的活塞切斷高壓氣體通道,同時使閥內(nèi)的氣體與大氣相通。加力泵組在彈簧力作用下回位,使制動管路內(nèi)的制動油液壓力下降,從而使車輪的制動解除。

節(jié)省電能:恒壓供氣系統(tǒng)投入運行后,可使貯氣罐的氣壓保持在設定值的2.5%范圍內(nèi),將自動排空而損失的電能節(jié)省下來,經(jīng)實測,節(jié)電率達到40%左右,同時功率因子提高至COSф>0.95,減少了無功損耗;降低噪音,減少環(huán)境污染:恒壓供氣系統(tǒng)由于實現(xiàn)了變頻控制,基本上消除排空放氣的情況,從而改善了噪音對環(huán)境的污染;1制動系結構特點常工ZLM50E型裝載機制動系采用氣推油、鉗盤式、雙管路的行車制動系,并設有手柄帶軟軸直接操縱的停車制動器。這種制動系比普通的不帶緊急制動的單管路制動系可靠性、安全性要高。裝載機行駛過程中兩側車輪不能同時被制動,或一邊車輪制動另一邊車輪轉動,使車輛向一邊偏斜,造成車輛不能沿直線方向行駛。一腳制動不靈,連續(xù)踏下制動踏板時踏板位置逐漸升高,感到反力較大,并且制動效果良好。說明制動踏板自由行程過大或摩擦片與制動盤的間隙過大,先檢查調(diào)整制動踏板自由行程,再調(diào)整摩擦片與摩擦盤的間隙。油管中的空氣排除后制動踏板還是無力,打開加油口蓋,發(fā)現(xiàn)制動液有劇烈翻動現(xiàn)象,表明鉗盤式制動器內(nèi)的密封件變形或損壞,應進行檢查、更換已損壞的部件。連續(xù)踩制動踏板,有沉重的感覺,但踏板位置逐漸下降,說明制動系漏油,應進行檢查維修,必要時拆卸制動器進行維護保養(yǎng),更換矩形密封圈或制動活塞。裝載機行駛中,使用腳制動時,車輛向一側偏斜,則說明另一側的車輪制動器失靈。停車后檢查兩側車輪在路面上的拖印,拖印短或無拖印的一側車輪制動不靈。當確定某個車輪制動不靈后,應檢查制動盤的變形情況,排除制動器油缸內(nèi)的空氣。如仍不靈時,分解車輪制動器,檢查制動缸活塞和密封件,找出故障所在部位,進行必要的修理。裝載機行駛一段路程后用手觸摸各車輪制動盤,若全部制動盤發(fā)熱,說明故障在制動閥;若個別制動盤發(fā)熱,則表明故障在該車輪的制動器。操作簡易,發(fā)生故障不影響生產(chǎn):節(jié)能器發(fā)生故障后,可自動停機并發(fā)出故障信號,同時,可轉換到市電使冷墩機正常運行,不影響生產(chǎn)。實現(xiàn)恒壓供氣:系統(tǒng)投入運行后,提高了供氣可靠性和負載變化的調(diào)節(jié)能力,保證了恒定的供氣壓力,進一步保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;延長機械部件使用壽命:使用冷墩機節(jié)電系統(tǒng)后,冷墩機大多數(shù)時間運行在工頻之下,能明顯減少機械部件的磨損,延長機器壽命,減少維修費用和縮短維修時間;實現(xiàn)了軟起動:減少機組起動電流對電網(wǎng)的沖擊,同時可靈活地重復多次起動,避免了自藕降壓起動在這方面的不足;通斷調(diào)節(jié)壓力的調(diào)整:松開壓力調(diào)節(jié)器上蓋,旋動孔內(nèi)螺絲,調(diào)整加載壓力(順時針旋壓力升高,逆時針旋則壓力降低);加載壓力設定好后,再調(diào)整下方差壓旋鈕,差壓加上加載壓力即為上限壓力(卸載壓力)。

壓力的調(diào)整 通斷調(diào)節(jié)與無級調(diào)節(jié)兩種調(diào)節(jié)方式的壓力必須錯開,如錯開范圍太小,各自的動作壓力有重疊,則兩種調(diào)節(jié)方式會相互干擾,這時須將壓力錯開值增大。哪一種調(diào)節(jié)方式的壓力設定值先達到,機組就執(zhí)行該調(diào)節(jié)功能。無級調(diào)節(jié)壓力的調(diào)整:松開穩(wěn)壓調(diào)節(jié)器并母,旋動手柄,順時針壓力升高,反之則降低。定期檢查制動閥、制動缸、加力缸及管路是否有滲漏現(xiàn)象,如有漏油應及時進行排除,摩擦片上有油應及時進行清洗。踏下制動踏板時踏板自由行程及高度符合要求,也不軟弱下沉,但制動效果不好,則為鉗盤式制動器的故障,可能是摩擦片硬化、鉚釘露頭、油污嚴重、制動盤變形等原因。此時應檢修制動器,必要時磨光制動盤。連續(xù)踩制動踏板并有沉重的感覺,但制動踏板位置逐漸下降,說明制動系統(tǒng)漏油,應進行檢查維修,必要時拆卸制動器進行維護保養(yǎng),更換矩形密封圈或制動活塞。踏下制動踏板時踏板位置很低,再連續(xù)踩制動踏板時踏板位置還不能升高,一般為制動閥通氣孔或補償孔阻塞,應予以疏通。油管中的空氣排除后制動踏板還是無力,打開加油口蓋發(fā)現(xiàn)制動液有劇烈翻動現(xiàn)象,表明鉗盤式制動器內(nèi)的密封件變形或損壞,應更換已損壞的零件。對于個別制動盤發(fā)熱的現(xiàn)象,檢查時應先松開制動器的放氣螺釘,若制動液急速噴出,活塞回位,則可認定為油管堵塞,應對制動管路進行疏通;若制動活塞仍不能回位,則應拆下制動器進行維修。對于全部制動盤發(fā)熱的現(xiàn)象,應拆解制動閥,檢查密封件、活塞、通氣孔、補償孔、回位彈簧的工作情況,必要時更換。為實現(xiàn)輸氣管道上的恒壓供氣,在輸氣總管上安裝了一個壓力變送器,將管網(wǎng)里的壓力變換成4~20mA信號送到智能型自整定PID調(diào)節(jié)器。PID調(diào)節(jié)器將其輸入的4~20mA信號變成0~10VDC的電信號,控制變頻器的輸出頻率及輸出電壓,從而改變電機的轉速。系統(tǒng)工作時,3#、4#泵工頻運行,如管網(wǎng)壓力不夠,變頻器控制2#泵開始工作,若工作到工頻狀態(tài)時管網(wǎng)上壓力仍不夠,變頻器自動切換到1#泵,使其變頻運行直至管網(wǎng)所需壓力;當管網(wǎng)壓力過高時,1#泵停止運行,變頻器自動切換到2#泵,若仍過高,則2#泵停止工作,僅3#,4#工頻運行即可。從而使總管的氣壓基本恒定,達到恒壓供氣的目的。納入系統(tǒng)運行的有1臺55KW冷墩機(1#泵),1臺45KW冷墩機(2#泵),2臺37KW冷墩機(3#,4#泵)。其中兩臺37KW工頻運行,不能調(diào)速,另兩臺由變頻器調(diào)速。根據(jù)該廠冷墩機的具體情況,電機驅(qū)動設備變頻器選用55KW變頻器,可適應55KW和45KW兩臺冷墩機使用。供氣量波動。由于系統(tǒng)無法自動調(diào)節(jié)供氣量,供氣量的波動對產(chǎn)品的質(zhì)量有一定影響。電網(wǎng)沖擊大。由于三臺冷墩機均為工頻啟動、運行,機器的起動電流最高達到630A以上,對電網(wǎng)造成沖擊,浪費電能。

生產(chǎn)線上壓縮空氣工作壓力要求為3kgf/cm2,輸氣總管上壓力保持在3.2kgf/cm2較合適。由于空氣不可能恒定,實際上,兩臺37KW冷墩機運行基本可滿足要求,三臺冷墩機運行,則出現(xiàn)較頻繁的排空放氣現(xiàn)象,浪費電能較為嚴重。而且系統(tǒng)壓力經(jīng)常在3kgf/cm2-4kgf/cm2大范圍波動,一定程度上影響某些工序的產(chǎn)品質(zhì)量。電業(yè)公司目前有4條全自動生產(chǎn)線,另有注塑機80來臺,所需的壓縮空氣由一組冷墩機組提供。該廠供氣系統(tǒng)共有380V冷墩機四臺,其中兩臺37KW始終工作,另55KW和45KW根據(jù)供氣情況在不同的時間段內(nèi)投入使用。冷墩機在使用過程中的耗能是有目共睹的,北京中天節(jié)能公司依據(jù)變頻原理研制的中天高壓風機節(jié)電器可對所有馬達驅(qū)動的冷墩機進行節(jié)電改造??傮w節(jié)電效果顯著,節(jié)電率達20~50%。中天高壓風機節(jié)能控制器可最大程度上降低冷墩機的耗電量,由于實現(xiàn)了無級調(diào)速控制,冷墩機的耗電量就與氣動設備使用情況密切相關了。經(jīng)加裝冷墩機節(jié)能控制器進行節(jié)電改造后,我們預計總體上的節(jié)電效果一般可達到20%~50%,有些冷墩機可達到更高的水平。當壓縮空氣的消耗出現(xiàn)較大的變化,系統(tǒng)壓力達到設定的最大值或最小值時,裝于輸氣總管上電接點壓力表將檢測到的信號送入邏輯切換控制器,作為系統(tǒng)投入/切出工頻機組的一個重要條件(但不是唯一的)。當系統(tǒng)需要投入工頻機組時,系統(tǒng)首先綜合判斷哪一臺機組處于準備就緒狀態(tài)(STANBY),然后發(fā)出報警信號,經(jīng)延時后則執(zhí)行起動命令;壓力過大而須停機時,不必人工干擾,系統(tǒng)直接發(fā)出停機指令,使機組停機。首先應檢查管路漏氣情況,再檢查冷墩機工作狀態(tài)。將冷墩機出氣管拆下,用大拇指壓緊出氣口,若排氣壓力低,說明冷墩機有故障。若冷墩機工作狀態(tài)良好,再檢查油水分離器放油螺塞或調(diào)壓閥,避免旁通,最后檢查三通接頭中的兩個單向閥,單向閥卡滯會造成不能往儲氣筒進氣或進氣緩慢。制動閥密封件、加力缸密封件、制動缸密封件磨損嚴重,或缸筒與活塞磨損嚴重而造成漏氣、漏油?,F(xiàn)廠方供氣系統(tǒng)共有冷墩機四臺,其中兩臺37KW始終工作,另55KW和45KW根據(jù)供氣情況在不同的時間段內(nèi)投入使用。廠方要求,冷墩機供氣采用恒定壓力供氣,供氣氣壓范圍為0~1MPa;除兩臺37KW冷墩機全頻(工頻)工作外,另外55KW及45KW可切換投入工作,其運行頻率根據(jù)所需氣壓受控運行。節(jié)能控制器采用變頻技術及最新PID控制技術,利用壓力傳感器信號及有關電氣控制信號,根據(jù)設定的壓縮氣體壓力值控制冷墩機馬達轉速,將氣壓維持在所需的壓力值上,將平時不必消耗的能量節(jié)省下來,從而達到節(jié)電的目的。綜上所述,可運用冷墩機節(jié)能系統(tǒng)對現(xiàn)有空氣壓縮系統(tǒng)進行技術改造,利用PID控制變頻技術建立恒壓供氣系統(tǒng),從而達到節(jié)電、減少噪音、降低設備摩損、減少對電網(wǎng)沖擊、提高功率因素、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量等效果。


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