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縫焊機恒流控制系統設計及應用

老型號縫焊機多采用開環控制,在焊接過程中由于溫度變化和材料導電性能不均勻等原因,引起焊接電流波動較大,經常造成焊縫漏水,影響產品合格率。 為解決這一問題,我們設計了一種閉環控制系統,使焊接電流保持穩定。

   2 設計方案

  原設備用兩個周期選擇開關和一個熱量調節旋鈕控制縫焊機工作,一個開關選擇開通周期數,另一個開關選擇休止周期數,熱量調節旋鈕控制可控硅的移相角。新系統用六只LED數碼管顯示工作狀態。第一只顯示工件號,表示不同廠家的原材料編號;第二只顯示開通周期數,表示一個焊接周期中可控硅導通的周期數;第三只顯示休止周期數,表示一個焊接周期中可控硅關斷的周期數;最后三只顯示焊接電流。由于引入了工件號,能把常用的材料編號,將其對應的最佳開通周期數、休止周期數和焊接電流值存入EPROM,這樣只要選擇材料編號,其對應的工作參數就顯示出來,可以大大減少調節參數的次數。

  為了簡化操作,用三只按鍵完成工件號、開通周期數、休止周期數和焊接電流的調整。一只選擇鍵,用來選擇需要調整的參數,選到哪個參數,哪個參數就閃動,表示可以對其進行修改。另外兩只為加一和減一鍵,用來修改工作參數的數值。三個按鍵均設有自動連續功能,以便快速操作。

  焊接電流取樣從每個導通周期的過零點開始,每200μs取樣一次,一個工頻周期取樣100次。休止周期進行數據處理,不取樣焊接電流。焊接電流的計算與控制采用平均值方式進行,然后根據工作周期和觸發角大小查表得出修正系數,再把平均值電流轉換成有效值送到顯示器顯示。這樣可以減少程序的運行時間,保證數據處理的實時性。為避免電網功率因數和峰值因數過度惡化,可控硅導通角的移相范圍限制在0~90度。

  為減少工作參數的調整次數,系統中還加入了掉電保護電路,使設定的工作參數在掉電七天內不會丟失,因此不必每天上班后重新輸入工作參數。

    該系統的組成如上圖所示,由8031、2732、74LS373等組成的單片機系統完成電流取樣控制、顯示控制、移相觸發控制和數據處理等工作。電源與同步電路為系統提供電源,為后備電池充電,為單片機提供電網的同步信號和上電復位信號。復位信號還送到觸發放大電路,在復位期間禁止任何觸發脈沖輸出。同步信號和上電復位信號的產生由一片74HC14完成。鍵盤與顯示電路接收輸入命令,顯示工作狀態和工作參數。顯示電路使用了兩片74LS373。電流檢測與A/D轉換電路用電流互感器把0~500A的焊接電流轉換為0~50mA的電流,再經A/V變換器轉換為0~5V的脈動直流電壓,送到A/D轉換器。A/D轉換器使用的是ADC0804。觸發放大電路完成脈沖展寬和功率放大,最后通過脈沖變壓器觸發可控硅。脈沖展寬電路將8031送出的幾微秒的觸發脈沖展寬為1ms的觸發脈沖,這樣既能保證可控硅可靠導通,又可使8031有更多的時間去處理數據。脈沖展寬電路由NE555等元件組成。

    4 應用實例

   上述系統1992年9月用于邯鄲市儲油設備廠制桶分廠的縫焊機改造,未加入該系統時,焊接電流在焊接過程中波動較大,焊接后期電流比前期電流下降10%左右,經常造成漏焊。加入該系統后,焊接電流波動較小,焊接過程中肉眼看不到電流下降現象。該系統已正常運行四年,控制效果良好,具有較高的可靠性。


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