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四柱式液壓機(jī)溢流閥噪聲分析

液壓機(jī)廣泛應(yīng)用于不銹鋼、鋁制品的成形生產(chǎn)中,液壓嘯叫是液壓機(jī)常見故障之一。對液壓機(jī)液壓系統(tǒng)噪聲進(jìn)行分析有助于消除系統(tǒng)故障。
  液壓系統(tǒng)中按照發(fā)生聲能的觀點(diǎn)可以將元件分為主動和被動兩種,主動元件在能量由一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式的過程中產(chǎn)生噪聲,如泵(將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為液壓能)和閥類(14液壓能轉(zhuǎn)化為液體的動能和熱能)。被動元件如油箱和油管,本身不產(chǎn)生噪聲,但在受迫于某種能量傳輸形式的擾動(如壓力擾動、機(jī)械振動等)時傳遞噪聲,并在共振頻率下放大噪聲。此外各元件之間的振動和噪聲存在一定的相互作用,促使系統(tǒng)噪聲形成。
  1.溢流閥常見噪聲現(xiàn)象分析和解決方法
  (1)高速噴流噪聲 這是最常見的一種噪聲。由于氣穴作用而產(chǎn)生的噓噓聲常常發(fā)生在主閥心和閥體之間的節(jié)流口部位。流體在節(jié)流12I會產(chǎn)生很高的流速(有時可達(dá)100~150m/s,通常叫噴流現(xiàn)象),在節(jié)流口以下的通道截面處,流速也極不均勻,此時,油液的壓力低于大氣壓,溶解于油中的空氣便會分離出來,產(chǎn)生出大量的氣泡,這時會產(chǎn)生200H。以上的噪聲。此外,由于流速不均勻而發(fā)生渦流或者由于液流被剪切也會發(fā)生噪聲。
  解決方法:提高回油背壓,使其高于空氣分離壓力的臨界值,以防止氣穴的發(fā)生。對溢流閥回油El及回油管進(jìn)行防漏密封,防止空氣進(jìn)入。主閥彈簧不能太硬,壓緊力要適中。
  (2)自激振動噪聲 溢流閥的閥心是支承在彈簧上的,當(dāng)彈簧的(包括油液的彈性)質(zhì)量和阻尼系統(tǒng)與管路以至與負(fù)載相匹配的有關(guān)參數(shù)超過臨界值時,閥心就會因?yàn)槠渌糠值臄_動而產(chǎn)生持續(xù)的自激振動和異常噪聲。這種振動和溢流閥的導(dǎo)閥、主閥的形狀及尺寸有關(guān),導(dǎo)閥、主閥和閥座的加工精度也會影響此類噪聲的發(fā)生。在溫度、壓力越高的情況下這種情況越容易發(fā)生。直動式溢流閥尤其易于產(chǎn)生自激振蕩;先導(dǎo)式溢流閥中又以先導(dǎo)閥容易自振。一般先導(dǎo)閥接近開啟壓力時最易自振。
  解決方法:檢查主閥彈簧和先導(dǎo)閥彈簧的剛度是否正常;盡可能減少主、導(dǎo)閥之間高壓油的容積,提高主閥的阻尼因素,一般容積越小穩(wěn)定性越高。
  (3)共振噪聲 共振噪聲是溢流閥的彈簧一質(zhì)量系統(tǒng)與液壓泵壓力脈動高次諧波共振的結(jié)果。尤其是通過閥的流量很小(閥的開口很小)的情況下,有時引起閥心敲擊閥座,產(chǎn)生很響的蜂鳴聲。
  解決方法:使閥的規(guī)格和泵的流量匹配,使得在流量較小的情況下,閥的節(jié)流15依然較大。
  (4)液壓沖擊噪聲 這是先導(dǎo)式溢流閥在卸載時因液壓回路壓力急劇下降而發(fā)生壓力沖擊產(chǎn)生的噪聲。壓力愈高、流量愈大、噪聲也愈大。這是溢流閥卸載時間很短所致。此時多伴有系統(tǒng)的振動。
  解決方法是在溢流閥遙控油路上設(shè)置節(jié)流閥,使換向閥在打開或關(guān)閉時,能延長卸載時問,以減小壓力沖擊。在卸載油路中采用二級卸載方式。
  (5)單音調(diào)噪聲 由于溢流閥工作部分產(chǎn)生缺陷和磨損而發(fā)生的一種'嘯叫'或者尖叫聲。
  解決方法是檢查緊固件和調(diào)壓螺母是否松動。更換磨損的閥座、閥心和彈簧。如果噪聲是由于同回路的其余部分相互作用而產(chǎn)生的,就必須更換設(shè)計換掉整個閥。
  以上是溢流閥常見的噪聲現(xiàn)象。溢流閥的噪聲成因有多種因素,分析溢流閥噪聲原因時要充分考慮到液壓系統(tǒng)的相關(guān)因素。如設(shè)備的工作壓力和流量,油液的粘度、清潔度、油溫,緊固件是否松動,回油路是否正常等因素。另外,要注意到在調(diào)試、生產(chǎn)、檢修后等不同階段溢流閥的噪聲,其產(chǎn)生的主要原因往往不同。
  2.液壓拉深機(jī)溢流閥噪聲故障分析實(shí)例
  (1)故障現(xiàn)象某四柱式液壓拉深機(jī)液壓系統(tǒng)中控制主定量泵的先導(dǎo)式溢流閥,當(dāng)壓力超過17MPa溢流時有尖叫聲,當(dāng)調(diào)壓低于16MPa時則噪聲消失。
  (2)分析與排除過程 由于是在安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)故障,使用的新閥內(nèi)部磨損可能性較小。壓力正常,說明彈簧和密封應(yīng)該正常,可能是新油未經(jīng)過濾使用,油液較臟,堵塞了節(jié)流口引起先導(dǎo)閥閥心振動;過濾油液后拆開,清洗閥心內(nèi)部和阻尼孔,檢查閥心彈簧正常,再裝上緊固。如果現(xiàn)象依舊,就排除了污染和彈簧疲軟的可能。關(guān)閉其他油路,使高壓油全部經(jīng)溢流閥溢流,依然在高壓時產(chǎn)生尖叫聲,至此也排除了和其他油路共振的可能。再在回油路上加一節(jié)流閥以增加背壓,減小卸載時的壓力沖擊,效果也不明顯。由此判斷是因?yàn)橄葘?dǎo)閥彈簧自振頻率與調(diào)壓過程中產(chǎn)生的壓力一流量脈動合拍,產(chǎn)生自激振蕩和共振。更換其他公司同一規(guī)格溢流閥,結(jié)果在高壓時依然處于共振區(qū)間。最后決定在先導(dǎo)閥高壓油口處增加阻尼,緩沖先導(dǎo)閥的壓力一流量脈動。加工一個體積為先導(dǎo)閥高壓油口腔體積一半的浮動消聲堵,裝人后使用,故障即解除。
  另外在主閥上腔加一滑動配合的防振環(huán),體積約為上腔容積的一半,利用防振環(huán)的慣性和阻尼作用增大主閥的黏性阻尼系數(shù),不僅可以提高閥的穩(wěn)定性,而且可以降低噪聲。

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