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現(xiàn)代化水平自動化技術(shù)提升礦山設(shè)備

近幾年來,兗州礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其下屬各礦(廠)針對礦山地面和井下運(yùn)輸、通風(fēng)、提升、選礦、電力和供水等各種設(shè)備在運(yùn)行實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和歸納,總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),根據(jù)已有的適用新技術(shù)制定了自動化改造方案并且進(jìn)行了實(shí)施,同時還取得了一批研究成果,有效地保障了設(shè)備的安全、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行,對于國內(nèi)同行具有很好的參考價值。

    1 風(fēng)葉自動調(diào)整裝置的微控制器系統(tǒng)

    礦山井下需要反風(fēng)或者調(diào)整通風(fēng)量的大小時,必須調(diào)整主扇風(fēng)機(jī)風(fēng)葉的角度才能實(shí)現(xiàn)。人工調(diào)整風(fēng)葉存在費(fèi)時、費(fèi)力、定位不準(zhǔn)確等缺點(diǎn)。為了滿足煤礦安全規(guī)程規(guī)定的要求,兗州礦業(yè)(集團(tuán))公司濟(jì)寧二號煤礦開發(fā)出了自動反風(fēng)系統(tǒng),風(fēng)葉自動調(diào)整裝置是其中關(guān)鍵設(shè)備之一,如何實(shí)現(xiàn)該裝置自動控制是設(shè)備的重要內(nèi)容。風(fēng)葉自動調(diào)整裝置是一套以液壓泵站為核心的機(jī)械運(yùn)行機(jī)構(gòu),通過液壓馬達(dá)驅(qū)動調(diào)整桿前進(jìn)、后退、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)來調(diào)整風(fēng)葉位置。該裝置的微控制器根據(jù)鍵盤輸入的數(shù)據(jù),通過控制液壓系統(tǒng)中不同電磁閥的通、斷調(diào)整風(fēng)葉到達(dá)預(yù)定位置。

    其工作原理如下:用小鍵盤輸入風(fēng)葉要調(diào)整的預(yù)定位置角度值,控制器通過角度編碼器讀取風(fēng)葉當(dāng)前位置角度值,兩數(shù)值比較后確定調(diào)整桿的運(yùn)行方向,控制器輸出控制信號驅(qū)動相應(yīng)的電磁閥執(zhí)行風(fēng)葉調(diào)整動作。調(diào)整過程中控制器不斷讀取風(fēng)葉當(dāng)前位置角度值并與輸入值比較,兩數(shù)值相等即表明風(fēng)葉到達(dá)預(yù)定位置,調(diào)整桿退回。根據(jù)風(fēng)葉自動調(diào)整裝置的功能要求,微處理器要處理的數(shù)據(jù)較多,控制功能需要在系統(tǒng)調(diào)試過程中根據(jù)具體要求作出相應(yīng)的變化。因此,他們在控制器選型中沒有選擇現(xiàn)有的成熟產(chǎn)品,而是根據(jù)系統(tǒng)的功能要求用單片機(jī)自行開發(fā)適用的控制器以滿足系統(tǒng)的要求。此外,系統(tǒng)供電選用隔離變壓器用以屏蔽電源系統(tǒng)的高頻電源干擾;單片機(jī)系統(tǒng)的前向通道和后向通道均采用光電隔離技術(shù)用于隔離信號通道對單片機(jī)系統(tǒng)的干擾;在供電回路的交流端選用TVS電路用于抑制供電回路的瞬間高電壓。該裝置具有使風(fēng)葉調(diào)整迅速、停位準(zhǔn)確、節(jié)省人力等優(yōu)點(diǎn),實(shí)踐證明完全能夠達(dá)到《煤礦安全規(guī)程》的要求。

    2 乘人裝置智能型電控系統(tǒng)

    由兗州礦業(yè)(集團(tuán))公司機(jī)械制修廠研制的利用串行通訊方式能夠在遠(yuǎn)方多功能控制乘人裝置的自動控制系統(tǒng),具有自動程序控制、保護(hù)齊全、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)在濟(jì)寧二號煤礦、興隆莊煤礦、鮑店煤礦等特大型煤礦成功地得到了應(yīng)用。濟(jì)二煤礦的整套乘人裝置安裝工況條件如下:混合巷道,濕度大,整體平運(yùn)趨勢且起伏較大,乘人裝置長度1700m,沿線共設(shè)有6個分站點(diǎn),控制的電動機(jī)型號為YB-37,額定電壓為660V,額定轉(zhuǎn)速為1000rpm。

    乘人裝置智能型電控系統(tǒng)適用于礦山井下單一巷道、混合巷道、混合交叉巷道等的乘人裝置控制。該系統(tǒng)主要是由磁力啟動器、電控箱(主站)、分控箱(1~12個分站)及速度傳感器等組成的。其保護(hù)功能主要有以下6種:①打滑保護(hù)。系統(tǒng)發(fā)出起車信號后或乘人裝置運(yùn)行中發(fā)生阻礙時,在一定的時間范圍內(nèi),如果主控制系統(tǒng)接不到速度反饋信號或速度低于規(guī)定值時(由程序而定),系統(tǒng)確認(rèn)為打滑故障,停車并顯示故障信息。②越位保護(hù)。當(dāng)運(yùn)乘人員到達(dá)乘人裝置兩端而沒有及時下車時,系統(tǒng)實(shí)行越位保護(hù),停車并顯示故障信息,保障運(yùn)乘人員的人身安全。③脫繩保護(hù)。當(dāng)乘人裝置的鋼繩脫落時,系統(tǒng)實(shí)行脫繩保護(hù),停車并顯示故障信息。④絞車閉鎖。在混合巷道、混合交叉巷道使用中,絞車和乘人裝置之間互為閉鎖,保障運(yùn)乘人員的人身安全和運(yùn)料生產(chǎn)的正常進(jìn)行。⑤急停保護(hù)。當(dāng)乘人裝置發(fā)生意外事故時,可在乘人裝置沿線緊急停車,防止事故的發(fā)生和擴(kuò)大。磁力啟動器不啟動保護(hù)。系統(tǒng)發(fā)出起車信號后,如果在規(guī)定的時間內(nèi)磁力啟動器沒有給系統(tǒng)反饋實(shí)際的啟動狀態(tài)信號,系統(tǒng)實(shí)行磁力啟動器不啟動保護(hù)。

    3 西門子PLC在帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)的應(yīng)用

    兗州礦業(yè)(集團(tuán))公司機(jī)械制修廠根據(jù)煤礦井下運(yùn)輸?shù)膶?shí)際情況,選用西門子公司的S7-200CPU226可編程控制器對原有的電控系統(tǒng)進(jìn)行了自動化改造,增加了新的功能。在濟(jì)寧市運(yùn)河煤礦的多年實(shí)踐表明,該系統(tǒng)可靠性高、操作簡單、運(yùn)行穩(wěn)定,而且具有可擴(kuò)展性,為今后實(shí)現(xiàn)全礦井生產(chǎn)集中控制打下了良好的基礎(chǔ)。

    其主要功能特點(diǎn)如下:

    ⑴控制功能。系統(tǒng)設(shè)有自動/手動兩種控制方式。微機(jī)控制箱上有正常起車、正常停車、緊急停車、故障復(fù)位等按鈕。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生緊急故障時,只有當(dāng)故障排除后按下故障復(fù)位按鈕才能重新起車。在自動狀態(tài)下,按下電控裝置的正常起車按鈕,啟動主電機(jī),安裝在輸送機(jī)驅(qū)動滾筒下的速度傳感器發(fā)出脈沖信號,PLC內(nèi)部程序計(jì)算出輸送機(jī)速度和啟動加速度。根據(jù)預(yù)先設(shè)定的啟動加速度與實(shí)際的加速度進(jìn)行比較,其差值經(jīng)過數(shù)據(jù)處理以后,控制步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié)數(shù)字壓力閥控制油壓的大小,將啟動加速度控制在設(shè)定值的范圍之內(nèi)。

    ⑵保護(hù)功能。①沿線故障保護(hù)。為了更及時判斷和處理故障,選用了故障地址識別裝置,可以將沿線閉鎖開關(guān)發(fā)來的跑偏、縱撕、閉鎖等故障及故障地址、停機(jī)信號進(jìn)行顯示和處理,并且將信號用無電位接點(diǎn)的形式并行輸出,供給PLC與其它控制裝置。②電機(jī)溫度保護(hù)。主電機(jī)定子繞組裝入熱電阻,變換成電流信號輸入模擬量輸入模塊,CPU226把它換算成電機(jī)溫度,和設(shè)定溫度比較,檢測到電機(jī)超溫即停車,轉(zhuǎn)故障處理。③電機(jī)電流保護(hù)。主電機(jī)電流經(jīng)過電流變送器輸出電流信號,輸入到數(shù)字輸入模塊,檢測出電機(jī)電流超過額定電流的時候就立即停車,轉(zhuǎn)入故障處理。

    4 膠帶輸送機(jī)自動張緊裝置研制成功

    隨著井下長距離膠帶輸送機(jī)的廣泛使用,膠帶的伸長量亦急劇增加,常規(guī)的回柱絞車張緊裝置由于受到張緊距離和張緊力的限制而難以適應(yīng)500m以上膠帶的張緊要求。此外,長距離膠帶輸送機(jī)的使用要求采用張緊力可調(diào)的張緊裝置,啟動階段增大張緊力防止膠帶打滑、等速階段降低張緊力以維持膠帶機(jī)的正常運(yùn)行,但是利用傳統(tǒng)的回柱絞車張緊時不具備這種功能。為此,中國礦業(yè)大學(xué)研制出了YZL-100型膠帶輸送機(jī)自動張緊裝置,在兗州礦業(yè)(集團(tuán))公司興隆莊煤礦的使用中體現(xiàn)出了優(yōu)越的實(shí)用性能。

    該裝置主要是由1個液壓站、1臺液壓張緊絞車、1個電控柜、1個壓力控制器和1個張力監(jiān)控裝置組成的。在“自動”狀態(tài)下,點(diǎn)動電控柜開關(guān),給電控柜的可編程控制器供電,可編程控制器工作;液壓站工作,打開液壓張緊絞車制動器,液壓張緊絞車張緊膠帶至膠帶啟動時的張力;張緊完成以后,可編程控制器向控制臺發(fā)出開機(jī)信號,膠帶輸送機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),可編程控制器接通掖控系統(tǒng)的電磁換向閥線圈,電磁換向閥換向,膠帶張緊力下降到勻速運(yùn)轉(zhuǎn)時的張力;膠帶輸送機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,可編程控制器自動停止液壓站的工作,并自動制動液壓絞車,保持膠帶張力。膠帶輸送機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的時候,如果張力降低到勻速運(yùn)轉(zhuǎn)所需張力的95%時,壓力控制器發(fā)出信號,通過可編程控制器再次啟動液壓系統(tǒng),調(diào)整膠帶的張力;動作完成以后,液壓站自動停止工作并制動液壓絞車。膠帶輸送機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)以后,點(diǎn)動電控柜開關(guān),可編程控制器停止工作,此時膠帶保持正常運(yùn)行時的張力不變。需要松膠帶時,將電控柜轉(zhuǎn)換開關(guān)換到“手動‘位置,可通過操作液壓站內(nèi)的手動換向閥控制絞車的轉(zhuǎn)向,完成膠帶的松弛。


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